本报记者 马维辉 天津报道
“今年制定错峰生产政策的是‘高人’,懂行,想偷着生产的企业没有可乘之机了。”12月11日,天津钢管制铁有限公司(下称“天津钢管”)总经理郭金宝对《华夏时报》记者说。
他告诉记者,钢铁企业主要污染环节是在烧结工序,所以往年钢厂停产限产主要也是在烧结环节,但还是经常有企业偷偷摸摸地开工。今年错峰生产则是要求钢厂的高炉停产,它是烧结的下游环节,高炉一停,烧结出来的东西就没有用处了,所以自然也就停了。
“高炉相当于钢厂的‘七寸’,限制了高炉,也就限制住了烧结。”郭金宝说。
以天津钢管为例,现有1000立方米高炉一座,105平方米烧结机一台。今冬采暖季错峰生产的任务是从2017年11月1日-2018年3月31日,高炉减产40%以上。为完成这一任务,天津钢管从今年11月1日起将高炉和烧结工序全面停产,进行检修,计划到12月24日才恢复生产。
“如果是有两个高炉的企业,一般是开一个停一个。我们只有一个高炉,所以就采用分时段生产的办法,停产检修2个月。”郭金宝表示。
他告诉记者,高炉工艺具有连续化生产的特点,一旦停产,损失会非常大,而且停产过程也比较危险性。为此,他们从9月份开始就制定了错峰生产计划和安全保障措施,10月30日下午14时开始停炉,直到11月1日早晨6点多才彻底停了下来。
“高炉炉龄一般为10年-12年,我们这个现在已经使用8年了,所以趁着这次停产的机会进行一下检修。”郭金宝说,除此之外,停产还会造成高炉寿命减少2-4年,以及下游钢管生产成本的上升。
过去,天津钢管生产使用的是自己的生铁,成本只需要2600元/吨。停产以后,生铁只能从外面采购,成本就需要3300元/吨以上。综合高炉寿命缩减成本、生铁采购成本、检修投资等,错峰生产2个月的损失差不多达到了2亿元。
“我们企业一年的收入是20亿元,一下子损失2亿元,就相当于减少了10%的收入。”郭金宝说,这样一来,工人们的奖金都将受到影响。
不过,正常生产情况下,钢厂每天排放的氮氧化物、二氧化硫和粉尘加起来达到3.2-3.5吨。错峰生产60天,就可以减少污染物排放192吨-210吨,起到极大的减排效果。
“去年冬天这时候,连着一礼拜的雾霾,天空灰蒙蒙的,整个人心情都不好了。”郭金宝说,“相比之下我宁可损失点,但能看得见太阳,晚上还看得见星星。以前要是想看星星,还得跑到100多公里以外的蓟县去。”
责任编辑:李明徽;公培佳